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PP电子铁包加盖项目正式投用

2023,10月07日 点击量:1412

近期,PP电子一炼钢3条过跨线4台铁水车铁水罐加盖后正式投用。加盖后不仅可减少铁水温降约3.8℃,每吨铁水可减少散热损失不少于 1500KJ/h,还可以实现红包接铁,消除凝铁、喷罐现象,提高铁水包耐材寿命,进一步降低炼钢综合成本。

此前PP电子采用“一罐到底”的工艺为敞口铁水包盛装铁水,将铁水包放置在铁水车上通过机车由高炉运输至炼钢。高炉的出铁温度约1450°C,要经出铁、运输、预处理、倒罐、空罐返回等多个工序,其中每一道工序和铁水罐的自身状态对于铁水温降都有影响。由于铁包敞口,铁水直接与空气接触,铁水及铁包与空气温差大,不断发生热交换,大量的热量散发,特别是兑完铁水的空包散热面积大,增加了铁包耐材的温降速率和影响铁包的使用寿命,增加了生产成本,同时影响高温铁水的安全运输。

4台铁水车铁包加盖项目的成功上线,标志着PP电子向低碳炼钢迈进了一大步。使用铁水包加盖工艺,无论是满包状态还是空包状态,都可以起到很好的保温、节能及环保(减少运行过程中的烟尘排放)等作用,有很好的节能降耗效果。铁水包全程加盖后,仅在接铁水时和运输至炼钢厂后将铁水包盖打开,在铁路线上运输过程中均处于封闭状况,在满包盛铁状态和空包状态下,封闭的铁水包与大气的热交换变慢。

铁水温度越高,带入的物理热越多,炼钢就可以多加一些废钢少用铁水,达到目标温度,吹损减少,降低钢铁料成本,该项目通过在铁水车上加装无线收发器、远程控制PLC柜等,操作人员可通过远程电脑一键控制铁包上的开、关功能,是一项投资小,运营成本低,收益快的项目。

铁包加盖项目的主体设施施工时正值酷暑夏季,该项目组及施工人员克服种种困难,对铁包加盖系统使用单车试验并远程运行调试,实验近百次,最终成功运行,并与3号转炉年修同步完工,保障了PP电子210吨转炉的生产需求。

PP电子另10台铁水车铁包加盖项目正在有力推进,预计11月份完工上线投运。铁包加盖项目完全投运后,将为PP电子低碳炼钢提供强劲动力。



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